过程工程学报
過程工程學報
과정공정학보
The Chinese Journal of Process Engineering
2008年
3期
438-443
,共6页
刘梦溪%谢建平%卢春喜%王祝安
劉夢溪%謝建平%盧春喜%王祝安
류몽계%사건평%로춘희%왕축안
环流反应器%气固体系%床层密度%环流速度
環流反應器%氣固體繫%床層密度%環流速度
배류반응기%기고체계%상층밀도%배류속도
针对工业化中气-固环流反应器存在的缺陷,提出了一种新型的环隙气升式气固环流反应器.在一套冷模装置内系统地考察了局部床层密度分布.实验中实现了稳定、连续的环隙气升式环流,环流推动力随着环隙区表观气速的增加而增加,随着导流筒区表观气速的增加而减小,当导流筒区表观气速为0.2m/s时,颗粒环流方向改变为中心气升式.受结构特性的影响,催化剂密度在导流筒区和环隙区沿径向的分布具有一定的不均匀性,在底部r/R≤0.47区域颗粒未能充分流化,床层密度接近820kg/m3,在底部0.47≤r/R≤1.0区域颗粒流化较好,床层密度小于450kg/m3;随着环隙区表观气速由0.2m/s增加至0.54m/s,环隙区、导流筒区平均密度分别降低约70和33kg/m3,随着导流筒区表观气速由0.06m/s增加至0.2m/s,环隙区平均密度增加约90k9/m3,导流筒区平均密度降低约33kg/m3.
針對工業化中氣-固環流反應器存在的缺陷,提齣瞭一種新型的環隙氣升式氣固環流反應器.在一套冷模裝置內繫統地攷察瞭跼部床層密度分佈.實驗中實現瞭穩定、連續的環隙氣升式環流,環流推動力隨著環隙區錶觀氣速的增加而增加,隨著導流筒區錶觀氣速的增加而減小,噹導流筒區錶觀氣速為0.2m/s時,顆粒環流方嚮改變為中心氣升式.受結構特性的影響,催化劑密度在導流筒區和環隙區沿徑嚮的分佈具有一定的不均勻性,在底部r/R≤0.47區域顆粒未能充分流化,床層密度接近820kg/m3,在底部0.47≤r/R≤1.0區域顆粒流化較好,床層密度小于450kg/m3;隨著環隙區錶觀氣速由0.2m/s增加至0.54m/s,環隙區、導流筒區平均密度分彆降低約70和33kg/m3,隨著導流筒區錶觀氣速由0.06m/s增加至0.2m/s,環隙區平均密度增加約90k9/m3,導流筒區平均密度降低約33kg/m3.
침대공업화중기-고배류반응기존재적결함,제출료일충신형적배극기승식기고배류반응기.재일투랭모장치내계통지고찰료국부상층밀도분포.실험중실현료은정、련속적배극기승식배류,배류추동력수착배극구표관기속적증가이증가,수착도류통구표관기속적증가이감소,당도류통구표관기속위0.2m/s시,과립배류방향개변위중심기승식.수결구특성적영향,최화제밀도재도류통구화배극구연경향적분포구유일정적불균균성,재저부r/R≤0.47구역과립미능충분류화,상층밀도접근820kg/m3,재저부0.47≤r/R≤1.0구역과립류화교호,상층밀도소우450kg/m3;수착배극구표관기속유0.2m/s증가지0.54m/s,배극구、도류통구평균밀도분별강저약70화33kg/m3,수착도류통구표관기속유0.06m/s증가지0.2m/s,배극구평균밀도증가약90k9/m3,도류통구평균밀도강저약33kg/m3.