化学工程
化學工程
화학공정
CHEMICAL ENGINEERING
2008年
11期
63-65,73
,共4页
田森林%宁平%殷在飞%戴春皓%蒋蕾%郜华萍
田森林%寧平%慇在飛%戴春皓%蔣蕾%郜華萍
전삼림%저평%은재비%대춘호%장뢰%고화평
黄磷尾气%部分变换%合成气%甲醇
黃燐尾氣%部分變換%閤成氣%甲醇
황린미기%부분변환%합성기%갑순
在40 m3/h部分变换中试装置上,采用铁铬系中温变换催化剂,以净化黄磷尾气为原料,经部分变换工艺直接制取甲醇合成气.研究结果表明:以净化黄磷尾气燃烧气为升温介质,负压和循环升温相结合是可行的升温与还原方法;催化剂宜采用二段填装;在汽/气体积流量比1.35-1.40、催化剂床层入口温度310-320℃、原料气流量30-32 m3/h的条件下可获得H2/CO体积流量比合格的甲醇合成气;催化剂床层平均温度随入口温度、蒸汽量和原料气量的增加而升高;中试装置连续运行130 h,合成气中H2/CO摩尔比1.87-3.40.
在40 m3/h部分變換中試裝置上,採用鐵鉻繫中溫變換催化劑,以淨化黃燐尾氣為原料,經部分變換工藝直接製取甲醇閤成氣.研究結果錶明:以淨化黃燐尾氣燃燒氣為升溫介質,負壓和循環升溫相結閤是可行的升溫與還原方法;催化劑宜採用二段填裝;在汽/氣體積流量比1.35-1.40、催化劑床層入口溫度310-320℃、原料氣流量30-32 m3/h的條件下可穫得H2/CO體積流量比閤格的甲醇閤成氣;催化劑床層平均溫度隨入口溫度、蒸汽量和原料氣量的增加而升高;中試裝置連續運行130 h,閤成氣中H2/CO摩爾比1.87-3.40.
재40 m3/h부분변환중시장치상,채용철락계중온변환최화제,이정화황린미기위원료,경부분변환공예직접제취갑순합성기.연구결과표명:이정화황린미기연소기위승온개질,부압화순배승온상결합시가행적승온여환원방법;최화제의채용이단전장;재기/기체적류량비1.35-1.40、최화제상층입구온도310-320℃、원료기류량30-32 m3/h적조건하가획득H2/CO체적류량비합격적갑순합성기;최화제상층평균온도수입구온도、증기량화원료기량적증가이승고;중시장치련속운행130 h,합성기중H2/CO마이비1.87-3.40.