石油天然气学报
石油天然氣學報
석유천연기학보
JOURNAL OF OIL AND GAS TECHNOLOGY
2012年
5期
132-134
,共3页
稠油油藏%深层油藏%压裂工艺%现场试验%吐哈油田
稠油油藏%深層油藏%壓裂工藝%現場試驗%吐哈油田
주유유장%심층유장%압렬공예%현장시험%토합유전
吐哈油田鲁克沁稠油油藏埋深3300~3800m,储层胶结程度弱,岩性疏松,砂体厚度较大,常规压裂支撑剂充填、造缝困难,厚油层不能得到充分改造;另外,稠油粘度高(地层温度下原油粘度200~300mPa·s),流动性差,且对温度敏感性强,冷伤害造成的钻井液和压裂液等胶体滤饼的堵塞问题会大大降低油井的压裂效果.历年压裂数据统计,压后单井平均日增油4.2t,平均有效期小于60d,效果较差,严重影响了稠油油藏的高效开发.为此,开展了提高稠油油藏压裂改造效果的研究,并形成了大孔径射孔、压前预处理、层内分段压裂、大粒径陶粒、降粘压裂液体系等配套技术,在现场试验3井次,施工成功率100%,有效率100%,平均单井日增油6.3t,取得了较好的压裂效果,为稠油油藏的高效开发提供了技术思路.
吐哈油田魯剋沁稠油油藏埋深3300~3800m,儲層膠結程度弱,巖性疏鬆,砂體厚度較大,常規壓裂支撐劑充填、造縫睏難,厚油層不能得到充分改造;另外,稠油粘度高(地層溫度下原油粘度200~300mPa·s),流動性差,且對溫度敏感性彊,冷傷害造成的鑽井液和壓裂液等膠體濾餅的堵塞問題會大大降低油井的壓裂效果.歷年壓裂數據統計,壓後單井平均日增油4.2t,平均有效期小于60d,效果較差,嚴重影響瞭稠油油藏的高效開髮.為此,開展瞭提高稠油油藏壓裂改造效果的研究,併形成瞭大孔徑射孔、壓前預處理、層內分段壓裂、大粒徑陶粒、降粘壓裂液體繫等配套技術,在現場試驗3井次,施工成功率100%,有效率100%,平均單井日增油6.3t,取得瞭較好的壓裂效果,為稠油油藏的高效開髮提供瞭技術思路.
토합유전로극심주유유장매심3300~3800m,저층효결정도약,암성소송,사체후도교대,상규압렬지탱제충전、조봉곤난,후유층불능득도충분개조;령외,주유점도고(지층온도하원유점도200~300mPa·s),류동성차,차대온도민감성강,랭상해조성적찬정액화압렬액등효체려병적도새문제회대대강저유정적압렬효과.력년압렬수거통계,압후단정평균일증유4.2t,평균유효기소우60d,효과교차,엄중영향료주유유장적고효개발.위차,개전료제고주유유장압렬개조효과적연구,병형성료대공경사공、압전예처리、층내분단압렬、대립경도립、강점압렬액체계등배투기술,재현장시험3정차,시공성공솔100%,유효솔100%,평균단정일증유6.3t,취득료교호적압렬효과,위주유유장적고효개발제공료기술사로.