过程工程学报
過程工程學報
과정공정학보
The Chinese Journal of Process Engineering
2011年
6期
943-950
,共8页
朱诚意%李光强%陈兆平%夏幸明%洪小杰
硃誠意%李光彊%陳兆平%夏倖明%洪小傑
주성의%리광강%진조평%하행명%홍소걸
铁水预处理%鱼雷罐%脱锰%喷粉%动力学模型
鐵水預處理%魚雷罐%脫錳%噴粉%動力學模型
철수예처리%어뢰관%탈맹%분분%동역학모형
基于耦联反应模型,建立了在鱼雷罐中,采用氧化性渣并考虑粉剂穿透比、停留时间和熔池均混时间对脱锰影响的铁水预处理喷粉脱锰动力学模型,并对其做了验证.模拟实际生产条件的模型计算结果表明,将含58.5%FeO、碱度为0.85的粉剂以400 kg/min的加料速率与10 Nm3/min的O2载气喷入1623 K的250t铁水中,处理2~3 min后,铁液中硅很快降到最低水平.当硅含量降低到小于0.3%时,脱锰速率逐渐增大;当处理6 ~7 min时,熔池中锰含量降低到小于0.1%,达到最低水平,可满足低锰钢对锰含量的要求.在相同计算条件下,脱硅速率大于脱锰速率;喷吹处理过程中存在一定程度的脱碳,但铁水中磷含量基本不变.在保证粉剂全部成渣,与铁液充分接触且参与反应的条件下,减小粉剂颗粒粒径到25 μm,增加喷枪插入深度到1.6 m,增大粉剂喷吹速度到400 kg/min,适当提高渣中的FeO含量和降低铁水中的硅含量均有利于提高脱锰速率.
基于耦聯反應模型,建立瞭在魚雷罐中,採用氧化性渣併攷慮粉劑穿透比、停留時間和鎔池均混時間對脫錳影響的鐵水預處理噴粉脫錳動力學模型,併對其做瞭驗證.模擬實際生產條件的模型計算結果錶明,將含58.5%FeO、堿度為0.85的粉劑以400 kg/min的加料速率與10 Nm3/min的O2載氣噴入1623 K的250t鐵水中,處理2~3 min後,鐵液中硅很快降到最低水平.噹硅含量降低到小于0.3%時,脫錳速率逐漸增大;噹處理6 ~7 min時,鎔池中錳含量降低到小于0.1%,達到最低水平,可滿足低錳鋼對錳含量的要求.在相同計算條件下,脫硅速率大于脫錳速率;噴吹處理過程中存在一定程度的脫碳,但鐵水中燐含量基本不變.在保證粉劑全部成渣,與鐵液充分接觸且參與反應的條件下,減小粉劑顆粒粒徑到25 μm,增加噴鎗插入深度到1.6 m,增大粉劑噴吹速度到400 kg/min,適噹提高渣中的FeO含量和降低鐵水中的硅含量均有利于提高脫錳速率.
기우우련반응모형,건립료재어뢰관중,채용양화성사병고필분제천투비、정류시간화용지균혼시간대탈맹영향적철수예처리분분탈맹동역학모형,병대기주료험증.모의실제생산조건적모형계산결과표명,장함58.5%FeO、감도위0.85적분제이400 kg/min적가료속솔여10 Nm3/min적O2재기분입1623 K적250t철수중,처리2~3 min후,철액중규흔쾌강도최저수평.당규함량강저도소우0.3%시,탈맹속솔축점증대;당처리6 ~7 min시,용지중맹함량강저도소우0.1%,체도최저수평,가만족저맹강대맹함량적요구.재상동계산조건하,탈규속솔대우탈맹속솔;분취처리과정중존재일정정도적탈탄,단철수중린함량기본불변.재보증분제전부성사,여철액충분접촉차삼여반응적조건하,감소분제과립립경도25 μm,증가분창삽입심도도1.6 m,증대분제분취속도도400 kg/min,괄당제고사중적FeO함량화강저철수중적규함량균유리우제고탈맹속솔.