断块油气田
斷塊油氣田
단괴유기전
FAULT-BLOCK OIL AND GAS FIELD
2010年
1期
119-120,128
,共3页
HSC-1体系%深部调堵技术%多轮次调剖%改善水驱
HSC-1體繫%深部調堵技術%多輪次調剖%改善水驅
HSC-1체계%심부조도기술%다륜차조부%개선수구
油田进入特高含水开发期以来,随着采出程度的增加和油藏水淹程度的加剧,平面上剩余油分布更加零散,措施挖潜的余地小,难度大,产量递减快.卫95块多轮次调剖后,Ⅰ类油层的增油潜力越来越小,Ⅱ、Ⅲ类油层受调剖污染,注水井吸水厚度逐渐减少,层间矛盾加剧,调剖措施效果逐年变差.调剖后注水压力上升,甚至注不进水,但吸水剖面改善不理想,启动新层的效果变差.因此,在卫95块开展以HSG-1油藏流体流向控制技术为主导技术的区块深部液流转向,试验5个井组,工艺成功率100%,区块自然递减降低5.6个百分点,PI值提高了2 MPa,井组累计增油量1 430t,平均井组增油量286t,自然递减得到了有效控制,区块开发形势好转.该技术可以改善区块水驱开发效果,减缓递减,保持持续稳产,并为下一步在该区块及类似特高含水油藏区块开展此项工作提供新的思路和方法.
油田進入特高含水開髮期以來,隨著採齣程度的增加和油藏水淹程度的加劇,平麵上剩餘油分佈更加零散,措施挖潛的餘地小,難度大,產量遞減快.衛95塊多輪次調剖後,Ⅰ類油層的增油潛力越來越小,Ⅱ、Ⅲ類油層受調剖汙染,註水井吸水厚度逐漸減少,層間矛盾加劇,調剖措施效果逐年變差.調剖後註水壓力上升,甚至註不進水,但吸水剖麵改善不理想,啟動新層的效果變差.因此,在衛95塊開展以HSG-1油藏流體流嚮控製技術為主導技術的區塊深部液流轉嚮,試驗5箇井組,工藝成功率100%,區塊自然遞減降低5.6箇百分點,PI值提高瞭2 MPa,井組纍計增油量1 430t,平均井組增油量286t,自然遞減得到瞭有效控製,區塊開髮形勢好轉.該技術可以改善區塊水驅開髮效果,減緩遞減,保持持續穩產,併為下一步在該區塊及類似特高含水油藏區塊開展此項工作提供新的思路和方法.
유전진입특고함수개발기이래,수착채출정도적증가화유장수엄정도적가극,평면상잉여유분포경가령산,조시알잠적여지소,난도대,산량체감쾌.위95괴다륜차조부후,Ⅰ류유층적증유잠력월래월소,Ⅱ、Ⅲ류유층수조부오염,주수정흡수후도축점감소,층간모순가극,조부조시효과축년변차.조부후주수압력상승,심지주불진수,단흡수부면개선불이상,계동신층적효과변차.인차,재위95괴개전이HSG-1유장류체류향공제기술위주도기술적구괴심부액류전향,시험5개정조,공예성공솔100%,구괴자연체감강저5.6개백분점,PI치제고료2 MPa,정조루계증유량1 430t,평균정조증유량286t,자연체감득도료유효공제,구괴개발형세호전.해기술가이개선구괴수구개발효과,감완체감,보지지속은산,병위하일보재해구괴급유사특고함수유장구괴개전차항공작제공신적사로화방법.