天然气工业
天然氣工業
천연기공업
NATURAL GASINDUSTRY
2011年
9期
85-87
,共3页
王明辉%张智%曾德智%施太和%邵理云
王明輝%張智%曾德智%施太和%邵理雲
왕명휘%장지%증덕지%시태화%소리운
套管%高温高压%酸性气田%硫化氢腐蚀%二氧化碳腐蚀%剩余强度%剩余寿命%实验室试验
套管%高溫高壓%痠性氣田%硫化氫腐蝕%二氧化碳腐蝕%剩餘彊度%剩餘壽命%實驗室試驗
투관%고온고압%산성기전%류화경부식%이양화탄부식%잉여강도%잉여수명%실험실시험
在我国近年对高温高压酸性气田的开发过程中,天然气中的H2S和CO2对套管造成了严重腐蚀,套管在服役过程中腐蚀穿孔和刺漏现象时有发生,对油气井安全生产威胁极大.为此,在实验室条件下采用自行设计的高温高压循环流动釜,模拟研究了四川盆地某气井中的套管在超高温高压高含H2S和CO2的条件下的腐蚀情况——井深4 944~5 738 m井段流速太低、套管壁会有水膜、元素硫附着、积水及腐蚀严重.实验以该气田在役使用的3种套管材料为研究对象,分别研究其在不同采气期(携水采气期和积水采气期)的腐蚀情况.根据实验获得的数据并结合API579适用性评价方法,计算出被腐蚀套管的抗挤强度和抗内压强度,进而预测套管的安全服役寿命.结果表明:①该井的套管在携水采气期的腐蚀程度较积水采气期的腐蚀程度轻微;②随着开采年限的增加,套管的抗内压强度和抗外挤强度均呈直线下降;③在实验环境下根据剩余强度曲线图预测3种套管的安全服役寿命至少还有10年.建议在气田的开采过程中应尽量增加携水采气期的开采时间,从而延长套管的安全服役寿命.
在我國近年對高溫高壓痠性氣田的開髮過程中,天然氣中的H2S和CO2對套管造成瞭嚴重腐蝕,套管在服役過程中腐蝕穿孔和刺漏現象時有髮生,對油氣井安全生產威脅極大.為此,在實驗室條件下採用自行設計的高溫高壓循環流動釜,模擬研究瞭四川盆地某氣井中的套管在超高溫高壓高含H2S和CO2的條件下的腐蝕情況——井深4 944~5 738 m井段流速太低、套管壁會有水膜、元素硫附著、積水及腐蝕嚴重.實驗以該氣田在役使用的3種套管材料為研究對象,分彆研究其在不同採氣期(攜水採氣期和積水採氣期)的腐蝕情況.根據實驗穫得的數據併結閤API579適用性評價方法,計算齣被腐蝕套管的抗擠彊度和抗內壓彊度,進而預測套管的安全服役壽命.結果錶明:①該井的套管在攜水採氣期的腐蝕程度較積水採氣期的腐蝕程度輕微;②隨著開採年限的增加,套管的抗內壓彊度和抗外擠彊度均呈直線下降;③在實驗環境下根據剩餘彊度麯線圖預測3種套管的安全服役壽命至少還有10年.建議在氣田的開採過程中應儘量增加攜水採氣期的開採時間,從而延長套管的安全服役壽命.
재아국근년대고온고압산성기전적개발과정중,천연기중적H2S화CO2대투관조성료엄중부식,투관재복역과정중부식천공화자루현상시유발생,대유기정안전생산위협겁대.위차,재실험실조건하채용자행설계적고온고압순배류동부,모의연구료사천분지모기정중적투관재초고온고압고함H2S화CO2적조건하적부식정황——정심4 944~5 738 m정단류속태저、투관벽회유수막、원소류부착、적수급부식엄중.실험이해기전재역사용적3충투관재료위연구대상,분별연구기재불동채기기(휴수채기기화적수채기기)적부식정황.근거실험획득적수거병결합API579괄용성평개방법,계산출피부식투관적항제강도화항내압강도,진이예측투관적안전복역수명.결과표명:①해정적투관재휴수채기기적부식정도교적수채기기적부식정도경미;②수착개채년한적증가,투관적항내압강도화항외제강도균정직선하강;③재실험배경하근거잉여강도곡선도예측3충투관적안전복역수명지소환유10년.건의재기전적개채과정중응진량증가휴수채기기적개채시간,종이연장투관적안전복역수명.