天然气工业
天然氣工業
천연기공업
NATURAL GASINDUSTRY
2009年
6期
107-109
,共3页
周厚安%唐永帆%康志勤%胡德芬%梁兵
週厚安%唐永帆%康誌勤%鬍德芬%樑兵
주후안%당영범%강지근%호덕분%량병
酸性天然气%硫化氢%天然气水合物%集输管线%堵塞%动力学抑制剂%现场应用
痠性天然氣%硫化氫%天然氣水閤物%集輸管線%堵塞%動力學抑製劑%現場應用
산성천연기%류화경%천연기수합물%집수관선%도새%동역학억제제%현장응용
随着近年来国内外大量高含硫气田的不断开发,如何解决高含硫天然气水合物的形成与堵塞问题引起了科研工作者的极大关注.甲醇、乙二醇等传统热力学抑制剂有毒、药剂用量大,会产生大量酸性污水难于处理,而国内外现有大多数动力学抑制剂对于高含硫酸性天然气水合物形成的抑制效果较差,均不能完全满足防止高含硫天然气水合物形成的需要.为此,介绍了自主研发的新型动力学水合物抑制剂GHI-1及其在某高含硫酸性天然气湿气输送管线中的现场应用情况.现场试验结果表明:动力学抑制剂GHI-1对于高含硫化氢酸性气体的甲烷天然气水合物具有较好的抑制效果.在现场应用条件下(H2S含量为7.34%、CO2含量为1.65%的天然气气质条件,药剂加量为15 kg/d,输气量为23×104m3/d,集输压力为7.0 MPa,输气温度为8~10.0℃),可使清管周期由加注前的3~5 d延长至15 d以上,其药剂加量是同样效果乙二醇加量的1/3.
隨著近年來國內外大量高含硫氣田的不斷開髮,如何解決高含硫天然氣水閤物的形成與堵塞問題引起瞭科研工作者的極大關註.甲醇、乙二醇等傳統熱力學抑製劑有毒、藥劑用量大,會產生大量痠性汙水難于處理,而國內外現有大多數動力學抑製劑對于高含硫痠性天然氣水閤物形成的抑製效果較差,均不能完全滿足防止高含硫天然氣水閤物形成的需要.為此,介紹瞭自主研髮的新型動力學水閤物抑製劑GHI-1及其在某高含硫痠性天然氣濕氣輸送管線中的現場應用情況.現場試驗結果錶明:動力學抑製劑GHI-1對于高含硫化氫痠性氣體的甲烷天然氣水閤物具有較好的抑製效果.在現場應用條件下(H2S含量為7.34%、CO2含量為1.65%的天然氣氣質條件,藥劑加量為15 kg/d,輸氣量為23×104m3/d,集輸壓力為7.0 MPa,輸氣溫度為8~10.0℃),可使清管週期由加註前的3~5 d延長至15 d以上,其藥劑加量是同樣效果乙二醇加量的1/3.
수착근년래국내외대량고함류기전적불단개발,여하해결고함류천연기수합물적형성여도새문제인기료과연공작자적겁대관주.갑순、을이순등전통열역학억제제유독、약제용량대,회산생대량산성오수난우처리,이국내외현유대다수동역학억제제대우고함류산성천연기수합물형성적억제효과교차,균불능완전만족방지고함류천연기수합물형성적수요.위차,개소료자주연발적신형동역학수합물억제제GHI-1급기재모고함류산성천연기습기수송관선중적현장응용정황.현장시험결과표명:동역학억제제GHI-1대우고함류화경산성기체적갑완천연기수합물구유교호적억제효과.재현장응용조건하(H2S함량위7.34%、CO2함량위1.65%적천연기기질조건,약제가량위15 kg/d,수기량위23×104m3/d,집수압력위7.0 MPa,수기온도위8~10.0℃),가사청관주기유가주전적3~5 d연장지15 d이상,기약제가량시동양효과을이순가량적1/3.