钻井液与完井液
鑽井液與完井液
찬정액여완정액
DRILLING FLUID & COMPLETION FLUID
2002年
3期
30-32
,共3页
张高波%徐家良%史沛谦%魏军%郭民乐%李培海
張高波%徐傢良%史沛謙%魏軍%郭民樂%李培海
장고파%서가량%사패겸%위군%곽민악%리배해
水包油钻井液%低荧光%低密度钻井液%深井%欠平衡钻井%防止地层损害%钻井液性能
水包油鑽井液%低熒光%低密度鑽井液%深井%欠平衡鑽井%防止地層損害%鑽井液性能
수포유찬정액%저형광%저밀도찬정액%심정%흠평형찬정%방지지층손해%찬정액성능
文古2井是位于中原油田文留地区古潜山构造的一口重点探井,是实现东濮潜山突破的首选目标.文古2井井深为4750.18 m,地层孔隙压力系数为0.98~1.0,井底温度为166℃.该井在五开井段欠平衡钻井施工中首次使用了抗高温低密度水包白油钻井液.该体系乳化剂为新研制出的抗高温水包油乳化剂A-1(抗温可达180℃);油为5#白油,体系荧光级别在6级以下,对探井地质录井无影响;油水比为6:4;该钻井液密度在60℃下为0.89 g/cma,在40MPa、150℃下为0.93 g/cm3,基本满足欠平衡钻井要求.在现场应用过程中,该钻井液遇到了H2S气体侵以及严重的石膏侵和HCO-3、CO23-污染问题,经处理后,保证了钻井液pH值在12~13之间,钻井液整体性能良好,证明该钻井液抗污染能力强.现场用水包白油钻井液在高温高压下有良好的流变性;静、动态渗透率恢复值分别为91.4%和83.1%,保护油气层效果好;具有良好的抑制性和润滑性,携砂效果良好,起下钻畅通无阻;钻井液密度一直稳定在0.88~0.89 g/cm3之间,实现了真正的欠平衡钻井;电测一次成功率为100%.
文古2井是位于中原油田文留地區古潛山構造的一口重點探井,是實現東濮潛山突破的首選目標.文古2井井深為4750.18 m,地層孔隙壓力繫數為0.98~1.0,井底溫度為166℃.該井在五開井段欠平衡鑽井施工中首次使用瞭抗高溫低密度水包白油鑽井液.該體繫乳化劑為新研製齣的抗高溫水包油乳化劑A-1(抗溫可達180℃);油為5#白油,體繫熒光級彆在6級以下,對探井地質錄井無影響;油水比為6:4;該鑽井液密度在60℃下為0.89 g/cma,在40MPa、150℃下為0.93 g/cm3,基本滿足欠平衡鑽井要求.在現場應用過程中,該鑽井液遇到瞭H2S氣體侵以及嚴重的石膏侵和HCO-3、CO23-汙染問題,經處理後,保證瞭鑽井液pH值在12~13之間,鑽井液整體性能良好,證明該鑽井液抗汙染能力彊.現場用水包白油鑽井液在高溫高壓下有良好的流變性;靜、動態滲透率恢複值分彆為91.4%和83.1%,保護油氣層效果好;具有良好的抑製性和潤滑性,攜砂效果良好,起下鑽暢通無阻;鑽井液密度一直穩定在0.88~0.89 g/cm3之間,實現瞭真正的欠平衡鑽井;電測一次成功率為100%.
문고2정시위우중원유전문류지구고잠산구조적일구중점탐정,시실현동복잠산돌파적수선목표.문고2정정심위4750.18 m,지층공극압력계수위0.98~1.0,정저온도위166℃.해정재오개정단흠평형찬정시공중수차사용료항고온저밀도수포백유찬정액.해체계유화제위신연제출적항고온수포유유화제A-1(항온가체180℃);유위5#백유,체계형광급별재6급이하,대탐정지질록정무영향;유수비위6:4;해찬정액밀도재60℃하위0.89 g/cma,재40MPa、150℃하위0.93 g/cm3,기본만족흠평형찬정요구.재현장응용과정중,해찬정액우도료H2S기체침이급엄중적석고침화HCO-3、CO23-오염문제,경처리후,보증료찬정액pH치재12~13지간,찬정액정체성능량호,증명해찬정액항오염능력강.현장용수포백유찬정액재고온고압하유량호적류변성;정、동태삼투솔회복치분별위91.4%화83.1%,보호유기층효과호;구유량호적억제성화윤활성,휴사효과량호,기하찬창통무조;찬정액밀도일직은정재0.88~0.89 g/cm3지간,실현료진정적흠평형찬정;전측일차성공솔위100%.