油气地质与采收率
油氣地質與採收率
유기지질여채수솔
PETROLEUM GEOLOGY AND RECOVERY EFFICIENCY
2014年
1期
70-73
,共4页
元福卿%赵方剑%夏晞冉%姬奥林%魏翠华
元福卿%趙方劍%夏晞冉%姬奧林%魏翠華
원복경%조방검%하희염%희오림%위취화
高温高盐油藏%泡沫驱%气液交替%气液混注%气液比%井口压力%吸水剖面
高溫高鹽油藏%泡沫驅%氣液交替%氣液混註%氣液比%井口壓力%吸水剖麵
고온고염유장%포말구%기액교체%기액혼주%기액비%정구압력%흡수부면
针对高温高盐油藏的特点,采用分子模拟和室内实验等手段,研制了低张力氮气泡沫体系.室内评价结果表明,当温度为80℃时,不同质量分数的氮气泡沫体系在吸附前后发泡体积均保持在200 mL左右,半衰期大于5 000s,表明其具有良好的起泡性能和泡沫稳定性能.为了验证该体系在高温高盐油藏中的起泡性能、泡沫稳定性能及对高渗透条带的封堵性能,优选合理的注入方式和气液比,于2011年8月30日在胜坨油田二区沙二段3砂组高温高盐油藏开展了为期1个月的低张力氮气泡沫驱单井试验,30 d累积注入泡沫剂溶液2 087 m3,3口受效油井平均综合含水率由试验前的98.5%降至试验结束后的97.8%,平均单井产液量保持稳定,产油量由6.3 t/d上升到9.2 t/d.油水井动态变化及吸水剖面变化结果表明:低张力氮气泡沫体系在高温高盐油藏条件下能够形成稳定的泡沫,且封堵高渗透条带性能好;气液混合注入渗流阻力大,封堵效果好;试验条件下最佳气液比为11.
針對高溫高鹽油藏的特點,採用分子模擬和室內實驗等手段,研製瞭低張力氮氣泡沫體繫.室內評價結果錶明,噹溫度為80℃時,不同質量分數的氮氣泡沫體繫在吸附前後髮泡體積均保持在200 mL左右,半衰期大于5 000s,錶明其具有良好的起泡性能和泡沫穩定性能.為瞭驗證該體繫在高溫高鹽油藏中的起泡性能、泡沫穩定性能及對高滲透條帶的封堵性能,優選閤理的註入方式和氣液比,于2011年8月30日在勝坨油田二區沙二段3砂組高溫高鹽油藏開展瞭為期1箇月的低張力氮氣泡沫驅單井試驗,30 d纍積註入泡沫劑溶液2 087 m3,3口受效油井平均綜閤含水率由試驗前的98.5%降至試驗結束後的97.8%,平均單井產液量保持穩定,產油量由6.3 t/d上升到9.2 t/d.油水井動態變化及吸水剖麵變化結果錶明:低張力氮氣泡沫體繫在高溫高鹽油藏條件下能夠形成穩定的泡沫,且封堵高滲透條帶性能好;氣液混閤註入滲流阻力大,封堵效果好;試驗條件下最佳氣液比為11.
침대고온고염유장적특점,채용분자모의화실내실험등수단,연제료저장력담기포말체계.실내평개결과표명,당온도위80℃시,불동질량분수적담기포말체계재흡부전후발포체적균보지재200 mL좌우,반쇠기대우5 000s,표명기구유량호적기포성능화포말은정성능.위료험증해체계재고온고염유장중적기포성능、포말은정성능급대고삼투조대적봉도성능,우선합리적주입방식화기액비,우2011년8월30일재성타유전이구사이단3사조고온고염유장개전료위기1개월적저장력담기포말구단정시험,30 d루적주입포말제용액2 087 m3,3구수효유정평균종합함수솔유시험전적98.5%강지시험결속후적97.8%,평균단정산액량보지은정,산유량유6.3 t/d상승도9.2 t/d.유수정동태변화급흡수부면변화결과표명:저장력담기포말체계재고온고염유장조건하능구형성은정적포말,차봉도고삼투조대성능호;기액혼합주입삼류조력대,봉도효과호;시험조건하최가기액비위11.