天然气化工
天然氣化工
천연기화공
NATURAL GAS CHEMICAL INDUSTRY
2013年
1期
20-25
,共6页
甲烷%活性炭%吸附平衡%充气
甲烷%活性炭%吸附平衡%充氣
갑완%활성탄%흡부평형%충기
为探索缓解家庭用ANG储罐在使用过程中受热效应影响的热管理措施,在温度区间263.15K~313.15K、压力范围0MPa~8MPa,测试了甲烷在比表面积为2074m2·g-1的SAC-02椰壳活性炭上的吸附平衡数据,并由Toth方程确定了相应的绝对吸附等温线.其次,在室温、3.5MPa、5L·min-1~25L·min-1的甲烷流率下,对装填有390g活性炭、中心区域布置U型换热管的储罐进行充气试验.结果表明,Toth方程在试验范围内的预测相对误差小于3.25%;储罐吸附床压力的上升速率是影响实际充气流率、吸附床温度变化和充气总量的关键因素;在试验范围内,U型管内循环30℃的冷却水可降低吸附床的平均温度和最大温升约3.6℃和7.3℃,但仅能提高约6.5%的总充气量.Toth方程可用于分析甲烷在活性炭上的吸附平衡,延长储罐吸附床压力上升至充气压力的时间可改善ANG储罐的充气性能.
為探索緩解傢庭用ANG儲罐在使用過程中受熱效應影響的熱管理措施,在溫度區間263.15K~313.15K、壓力範圍0MPa~8MPa,測試瞭甲烷在比錶麵積為2074m2·g-1的SAC-02椰殼活性炭上的吸附平衡數據,併由Toth方程確定瞭相應的絕對吸附等溫線.其次,在室溫、3.5MPa、5L·min-1~25L·min-1的甲烷流率下,對裝填有390g活性炭、中心區域佈置U型換熱管的儲罐進行充氣試驗.結果錶明,Toth方程在試驗範圍內的預測相對誤差小于3.25%;儲罐吸附床壓力的上升速率是影響實際充氣流率、吸附床溫度變化和充氣總量的關鍵因素;在試驗範圍內,U型管內循環30℃的冷卻水可降低吸附床的平均溫度和最大溫升約3.6℃和7.3℃,但僅能提高約6.5%的總充氣量.Toth方程可用于分析甲烷在活性炭上的吸附平衡,延長儲罐吸附床壓力上升至充氣壓力的時間可改善ANG儲罐的充氣性能.
위탐색완해가정용ANG저관재사용과정중수열효응영향적열관리조시,재온도구간263.15K~313.15K、압력범위0MPa~8MPa,측시료갑완재비표면적위2074m2·g-1적SAC-02야각활성탄상적흡부평형수거,병유Toth방정학정료상응적절대흡부등온선.기차,재실온、3.5MPa、5L·min-1~25L·min-1적갑완류솔하,대장전유390g활성탄、중심구역포치U형환열관적저관진행충기시험.결과표명,Toth방정재시험범위내적예측상대오차소우3.25%;저관흡부상압력적상승속솔시영향실제충기류솔、흡부상온도변화화충기총량적관건인소;재시험범위내,U형관내순배30℃적냉각수가강저흡부상적평균온도화최대온승약3.6℃화7.3℃,단부능제고약6.5%적총충기량.Toth방정가용우분석갑완재활성탄상적흡부평형,연장저관흡부상압력상승지충기압력적시간가개선ANG저관적충기성능.