烟草科技
煙草科技
연초과기
TOBACCO SCIENCE & TECHNOLOGY
2013年
2期
20-23
,共4页
杨剑锋%徐智勇%赵云斌%关宏
楊劍鋒%徐智勇%趙雲斌%關宏
양검봉%서지용%조운빈%관굉
装封箱机组%机器人%上箱系统%图像识别%自动导引车系统
裝封箱機組%機器人%上箱繫統%圖像識彆%自動導引車繫統
장봉상궤조%궤기인%상상계통%도상식별%자동도인차계통
为解决卷烟生产过程中装封箱机组人工上箱方式工作效率低、差错率高以及与辅料物流系统自动化、信息化衔接不畅等问题,利用工业机器人和图像识别技术设计了自动上箱系统.该系统采用具有6关节的轻型工业机器人,满足纸箱抓取灵活性需求;选用带有多级真空发生器的大面积蜂巢式真空吸盘作为夹具,有效提高系统可靠性;图像识别系统通过工业智能相机采集与纸箱相关信息和数据并进行图像运算.应用效果表明,机器人自动上箱系统实现了对纸箱的自动解带、识别、上料、抓取以及送料工位与AGV(Automatic Guided Vehicle)系统的无缝对接.与传统输送方式相比,辅料AGV的复合循环作业比例增加了40%,减少了AGV数量;与传统的人工上箱方式对比,机器人上箱的准确率可达到99%,降低了人工劳动强度,提高了工作效率.
為解決捲煙生產過程中裝封箱機組人工上箱方式工作效率低、差錯率高以及與輔料物流繫統自動化、信息化銜接不暢等問題,利用工業機器人和圖像識彆技術設計瞭自動上箱繫統.該繫統採用具有6關節的輕型工業機器人,滿足紙箱抓取靈活性需求;選用帶有多級真空髮生器的大麵積蜂巢式真空吸盤作為夾具,有效提高繫統可靠性;圖像識彆繫統通過工業智能相機採集與紙箱相關信息和數據併進行圖像運算.應用效果錶明,機器人自動上箱繫統實現瞭對紙箱的自動解帶、識彆、上料、抓取以及送料工位與AGV(Automatic Guided Vehicle)繫統的無縫對接.與傳統輸送方式相比,輔料AGV的複閤循環作業比例增加瞭40%,減少瞭AGV數量;與傳統的人工上箱方式對比,機器人上箱的準確率可達到99%,降低瞭人工勞動彊度,提高瞭工作效率.
위해결권연생산과정중장봉상궤조인공상상방식공작효솔저、차착솔고이급여보료물류계통자동화、신식화함접불창등문제,이용공업궤기인화도상식별기술설계료자동상상계통.해계통채용구유6관절적경형공업궤기인,만족지상조취령활성수구;선용대유다급진공발생기적대면적봉소식진공흡반작위협구,유효제고계통가고성;도상식별계통통과공업지능상궤채집여지상상관신식화수거병진행도상운산.응용효과표명,궤기인자동상상계통실현료대지상적자동해대、식별、상료、조취이급송료공위여AGV(Automatic Guided Vehicle)계통적무봉대접.여전통수송방식상비,보료AGV적복합순배작업비례증가료40%,감소료AGV수량;여전통적인공상상방식대비,궤기인상상적준학솔가체도99%,강저료인공노동강도,제고료공작효솔.