中国钨业
中國鎢業
중국오업
CHINA TUNGSTEN INDUSTRY
2014年
3期
25-28
,共4页
钨%钼%焙烧%硅酸钙%冶炼尾渣%综合回收
鎢%鉬%焙燒%硅痠鈣%冶煉尾渣%綜閤迴收
오%목%배소%규산개%야련미사%종합회수
tungsten%molybdenum%calcium silicate%smelting slag%comprehensive recovery
以某厂火法冶炼硅酸钙渣为原料,在前期探索试验中,采用常压高温碱煮和高温高压碱煮、碱性条件下磷酸盐浸出取得浸出效果不好的情况下,通过采用加碱焙烧-球磨浸出工艺综合回收钨钼,成功实现钨钼高回收率。由于焙烧方法需要采用高温,能耗较高,因此主要进行加碱焙烧条件试验以及探索降低焙烧温度试验研究。经过试验,找到最佳工艺为:原料与Na2CO3和Na2O2的重量之比为10∶5∶1,在800℃下联合焙烧1 h,加水球磨,钨钼的回收率能达到92%以上。
以某廠火法冶煉硅痠鈣渣為原料,在前期探索試驗中,採用常壓高溫堿煮和高溫高壓堿煮、堿性條件下燐痠鹽浸齣取得浸齣效果不好的情況下,通過採用加堿焙燒-毬磨浸齣工藝綜閤迴收鎢鉬,成功實現鎢鉬高迴收率。由于焙燒方法需要採用高溫,能耗較高,因此主要進行加堿焙燒條件試驗以及探索降低焙燒溫度試驗研究。經過試驗,找到最佳工藝為:原料與Na2CO3和Na2O2的重量之比為10∶5∶1,在800℃下聯閤焙燒1 h,加水毬磨,鎢鉬的迴收率能達到92%以上。
이모엄화법야련규산개사위원료,재전기탐색시험중,채용상압고온감자화고온고압감자、감성조건하린산염침출취득침출효과불호적정황하,통과채용가감배소-구마침출공예종합회수오목,성공실현오목고회수솔。유우배소방법수요채용고온,능모교고,인차주요진행가감배소조건시험이급탐색강저배소온도시험연구。경과시험,조도최가공예위:원료여Na2CO3화Na2O2적중량지비위10∶5∶1,재800℃하연합배소1 h,가수구마,오목적회수솔능체도92%이상。
This paper studies the recovery of tungsten and molybdenum by applying alkali roasting - milling leaching process using a factory pyrometallurgical calcium silicate slag as raw materials. In the early stage tests, unfavorable phosphate effects were obtained by alkali leaching at normal or high pressures and temperatures. As the roasting method requires high temperatures, energy consumption is high. Therefore, we focus on how to reduce the calcination temperature in the alkali roasting tests. The optimum process is:The rate of raw material with Na2CO3 and Na2O2 is 10∶5∶1;1 h calcinations at 800℃;milling by adding water. Tungsten and molybdenum recovery rate reach 92%or more.