炼油技术与工程
煉油技術與工程
련유기술여공정
PETROLEUM REFINERY ENGINEERING
2014年
8期
29-31
,共3页
延迟焦化装置%焦炭塔%焦粉携带%技术改进
延遲焦化裝置%焦炭塔%焦粉攜帶%技術改進
연지초화장치%초탄탑%초분휴대%기술개진
delayed coking unit%coke drum%coke powder accompanying%technical improvement
基于延迟焦化装置实际生产运行情况,从焦炭塔油气线速、加热炉注汽(水)量、炉出口温度、焦化原料性质和生焦高度等方面,分析了焦炭塔油气携带焦粉至分馏塔的原因.并从降低焦炭塔油气线速及泡沫层高度、控制焦炭塔顶温度和压力以及减少分馏塔底焦粉沉积等方面对装置进行了相应的技术改进.结果表明:在分馏塔底温度控制350~ 360℃的条件下,底循环流量保持60~ 80 t/h,分馏塔底没有发现明显的结焦趋势;分馏塔底过滤器清理的频次由20 d左右延长至最长40 d;分馏塔底过滤器清理时没有发现较大颗粒的焦粉;改进前液态烃脱硫塔填料每8~10个月清理一次,改进后该塔没有出现明显的堵塞情况;加热炉辐射管壁温度、炉膛温度上升趋势变缓,没有出现因焦粉携带引起的装置非计划停工现象,装置生产运行周期得以延长.
基于延遲焦化裝置實際生產運行情況,從焦炭塔油氣線速、加熱爐註汽(水)量、爐齣口溫度、焦化原料性質和生焦高度等方麵,分析瞭焦炭塔油氣攜帶焦粉至分餾塔的原因.併從降低焦炭塔油氣線速及泡沫層高度、控製焦炭塔頂溫度和壓力以及減少分餾塔底焦粉沉積等方麵對裝置進行瞭相應的技術改進.結果錶明:在分餾塔底溫度控製350~ 360℃的條件下,底循環流量保持60~ 80 t/h,分餾塔底沒有髮現明顯的結焦趨勢;分餾塔底過濾器清理的頻次由20 d左右延長至最長40 d;分餾塔底過濾器清理時沒有髮現較大顆粒的焦粉;改進前液態烴脫硫塔填料每8~10箇月清理一次,改進後該塔沒有齣現明顯的堵塞情況;加熱爐輻射管壁溫度、爐膛溫度上升趨勢變緩,沒有齣現因焦粉攜帶引起的裝置非計劃停工現象,裝置生產運行週期得以延長.
기우연지초화장치실제생산운행정황,종초탄탑유기선속、가열로주기(수)량、로출구온도、초화원료성질화생초고도등방면,분석료초탄탑유기휴대초분지분류탑적원인.병종강저초탄탑유기선속급포말층고도、공제초탄탑정온도화압력이급감소분류탑저초분침적등방면대장치진행료상응적기술개진.결과표명:재분류탑저온도공제350~ 360℃적조건하,저순배류량보지60~ 80 t/h,분류탑저몰유발현명현적결초추세;분류탑저과려기청리적빈차유20 d좌우연장지최장40 d;분류탑저과려기청리시몰유발현교대과립적초분;개진전액태경탈류탑전료매8~10개월청리일차,개진후해탑몰유출현명현적도새정황;가열로복사관벽온도、로당온도상승추세변완,몰유출현인초분휴대인기적장치비계화정공현상,장치생산운행주기득이연장.