热力发电
熱力髮電
열력발전
Thermal Power Generation
2015年
9期
97-101
,共5页
刘浩%万文军%曾志坚%刘哲%苏凯
劉浩%萬文軍%曾誌堅%劉哲%囌凱
류호%만문군%증지견%류철%소개
异出力%多执行机构%调节%控制算法%无扰切换
異齣力%多執行機構%調節%控製算法%無擾切換
이출력%다집행궤구%조절%공제산법%무우절환
different strength%multiply actuators%regulation%control algorithm%no disturbance switching
除氧器主、副调节阀异出力控制系统设计通常存在主、副调节阀顺序开启时在自动、手动控制方式下无扰切换如何实现等问题。在除氧器主、副调节阀控制系统中设计一带跟踪功能的偏置块,通过偏置块输出值及 PID 块的跟踪功能全面实现主、副调节阀在手动、自动控制方式的无扰切换。针对控制系统中的跟踪要求,通过数学分析与线性变换推导,得出 PID 块在主、副调节阀均在手动方式运行时的跟踪值,以及偏置块在主、副调节阀在手动或自动方式运行时的输出值。该控制算法可有效实现系统各种运行方式的无扰切换,保证了系统的稳定性。将该控制策略应用于某1000 MW 机组除氧器水位与凝结水母管压力控制系统中,解决了系统运行方式切换过程指令大幅波动现象,满足了主、副调节阀手、自动控制方式的无扰切换,主、副调节阀可以在手动、自动控制方式下运行,并且无需限制保证主、副调节阀的开启顺序,2阀在任何开度下均可投入自动,系统未发生指令突变的现象,大大简化了系统的操作步序。
除氧器主、副調節閥異齣力控製繫統設計通常存在主、副調節閥順序開啟時在自動、手動控製方式下無擾切換如何實現等問題。在除氧器主、副調節閥控製繫統中設計一帶跟蹤功能的偏置塊,通過偏置塊輸齣值及 PID 塊的跟蹤功能全麵實現主、副調節閥在手動、自動控製方式的無擾切換。針對控製繫統中的跟蹤要求,通過數學分析與線性變換推導,得齣 PID 塊在主、副調節閥均在手動方式運行時的跟蹤值,以及偏置塊在主、副調節閥在手動或自動方式運行時的輸齣值。該控製算法可有效實現繫統各種運行方式的無擾切換,保證瞭繫統的穩定性。將該控製策略應用于某1000 MW 機組除氧器水位與凝結水母管壓力控製繫統中,解決瞭繫統運行方式切換過程指令大幅波動現象,滿足瞭主、副調節閥手、自動控製方式的無擾切換,主、副調節閥可以在手動、自動控製方式下運行,併且無需限製保證主、副調節閥的開啟順序,2閥在任何開度下均可投入自動,繫統未髮生指令突變的現象,大大簡化瞭繫統的操作步序。
제양기주、부조절벌이출력공제계통설계통상존재주、부조절벌순서개계시재자동、수동공제방식하무우절환여하실현등문제。재제양기주、부조절벌공제계통중설계일대근종공능적편치괴,통과편치괴수출치급 PID 괴적근종공능전면실현주、부조절벌재수동、자동공제방식적무우절환。침대공제계통중적근종요구,통과수학분석여선성변환추도,득출 PID 괴재주、부조절벌균재수동방식운행시적근종치,이급편치괴재주、부조절벌재수동혹자동방식운행시적수출치。해공제산법가유효실현계통각충운행방식적무우절환,보증료계통적은정성。장해공제책략응용우모1000 MW 궤조제양기수위여응결수모관압력공제계통중,해결료계통운행방식절환과정지령대폭파동현상,만족료주、부조절벌수、자동공제방식적무우절환,주、부조절벌가이재수동、자동공제방식하운행,병차무수한제보증주、부조절벌적개계순서,2벌재임하개도하균가투입자동,계통미발생지령돌변적현상,대대간화료계통적조작보서。
Troubles usually exist in different strength multiple actuators combined regulator of deaerator's main and assisted valves,such as no disturbance switching of different control modes.A kind of improved control strategy was proposed in order to dispose of troubles occurred in this type control systems.The newly tacking loop was designed by BIAS and PID block with tacking function to satisfy no disturbance switching of the control system.Furthermore,the tacking value of PID block and the output value of bias block of the control algorithm.Thus the no disturbance switching and system stability could be achieved by this control algorithm proposed in this paper.Finally,the proven control algorithm was utilized in the de-aerator level control system and condensation water head pressure control system of a 1 000 MW unit.The problems that main and vice valves fluctuating by a wide margin in the course of switching operation pat-tern was resolved thoroughly.The operation results indicate that the no disturbance switching and well control effect are achieved after improved control system was implemented.